精益于心 踐之于行——水鋼2019年持續(xù)推進(jìn)精益TPM管理工作綜述
來源/作者: 天眼新聞 丨 發(fā)布時間:2022-05-09 丨 瀏覽次數(shù):
新益為|TPM咨詢服務(wù)中心TPM咨詢公司訊 在2020年1月15日“水鋼2019年度精益TPM管理表彰會”上,一連串的數(shù)據(jù)體現(xiàn)了水鋼精益TPM管理所取得的成績和變化,這是水鋼人以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,創(chuàng)新思維、主動求變的見證。
勇于管理 “敢”中求變
2019年10月24日,水鋼總經(jīng)理龍雨向鐵焦事業(yè)部湯偉、鋼軋事業(yè)部王隆品、能源事業(yè)部高杰分別發(fā)放運輸皮帶、液壓站、配電室改善專員聘任證書。
3名改善專員不負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)所托,勇于管理,敢中求變,積極到現(xiàn)場開展工作。根據(jù)聘任專業(yè),每月至少4天到輔導(dǎo)現(xiàn)場,針對存在的問題提出改善建議,督促現(xiàn)場整改。同時對現(xiàn)場提出的意見和建議及時收集反饋到相關(guān)單位,協(xié)助形成專業(yè)的操作、點巡檢、檢修或現(xiàn)場“6S”標(biāo)準(zhǔn),便于在公司推廣與運用。
“由于湯偉的勇于管理、‘敢’中求變,他已成為鐵焦事業(yè)部的‘香餑餑’,無論哪個作業(yè)區(qū)都爭著請他前往指導(dǎo)。”水鋼精益TPM管理推進(jìn)辦主任徐媖娜介紹說。
湯偉成為水鋼改善專員后,鐵焦事業(yè)部立即以他為組長成立專業(yè)改善小組。小組4名改善成員集合了配電室、運輸皮帶、可視化及設(shè)備等專業(yè),分別到各作業(yè)區(qū)實施專業(yè)輔導(dǎo)。鐵焦事業(yè)部總共有266條負(fù)責(zé)運輸煤或礦含粉塵的皮帶,2019年四季度,就全面完成了37條皮帶安全本質(zhì)化工作。在治理難度相當(dāng)大的情況下,由于速度快效率高,水鋼推進(jìn)辦于2019年11月27日組織推進(jìn)緩慢的單位到鐵焦事業(yè)部觀摩,接受專業(yè)改善隊伍的幫扶指導(dǎo)。
“單點”課程 隱患排除
2019年10月至今,水鋼啟動單點課程OPL培訓(xùn)模式,6家單位共開展了201期單點課程培訓(xùn),其中參加公司評比的有9期共培訓(xùn)113人次,促進(jìn)設(shè)備隱患查找和處理。培訓(xùn)鼓勵員工針對設(shè)備隱患、編寫教材并作為輔導(dǎo)員進(jìn)行講課,授課時間為10分鐘左右,職工們把全員參與OPL活動稱為“我來講一課”。
圖為宋立新單點課程培訓(xùn)
“根據(jù)輥道潤滑管理工作注意事項,我制作了單點課程培訓(xùn)資料,與大家一起分享學(xué)習(xí)交流。”2019年12月25日,維檢中心鋼檢車間職工宋立新針對輥道潤滑管理,繪聲繪色與大家分享規(guī)范操作和注油方法的改進(jìn),以創(chuàng)新的方法解決輥子潤滑過程遇到的各種問題,增加設(shè)備使用壽命。宋立新還有一項“絕活”,別人抹一臺設(shè)備的潤滑油需要120%的油,油漏得滿地是,不僅浪費,還污染了環(huán)境,宋立新不僅只用75%的油抹,既不浪費也不污染環(huán)境,而且還起到很好的潤滑效果。
“維檢中心有個宋師傅,在干油潤滑技術(shù)上很棒,油層抹得既均勻又不浪費,大家可派人去學(xué)一學(xué)。”水鋼黨委書記、董事長王建偉曾在一次潤滑培訓(xùn)結(jié)束后,這樣為宋立新點贊。
針對鋼軋事業(yè)部二棒線2號飛剪零位標(biāo)定,二棒作業(yè)區(qū)副主任顏偉圖文并茂對要點與注意事項進(jìn)行強化培訓(xùn),通過單點課程轉(zhuǎn)化為可見的知識,以最快的速度恢復(fù)生產(chǎn)。未培訓(xùn)前,類似故障必須待C臺操作工恢復(fù)后返回操作臺,整個過程要花費近5分鐘時間。
檢修現(xiàn)場工具擺放
無論是在交接班會上,還是在日常點巡檢,或是在精益TPM管理微信群中,經(jīng)常會看到職工親自制作的單點課教程,將崗位操作、員工自主改善、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)等內(nèi)容納入其中,形式多樣的培訓(xùn)方式令職工易于接受,解決了生產(chǎn)中的實際難題。如針對能源事業(yè)部汽輪機濾油器操作,通過培訓(xùn)提示關(guān)注操作5個要點,清楚掌握設(shè)備狀態(tài),避免操作不當(dāng);智能應(yīng)用事業(yè)部280kW電機故障處理,針對員工提出的問題,結(jié)合現(xiàn)場實際讓員工了解故障形成原因,掌握處理方法,避免電機故障影響生產(chǎn)線停機的事故發(fā)生等。
智慧+實踐 亮點頻現(xiàn)
為把精益TPM管理工作不斷推向深入,水鋼廣大職工充分發(fā)揮聰明才智,積極參與,一項項專項活動促進(jìn)了安全與設(shè)備管理提升,處處都有他們智慧與實踐的結(jié)晶。
物流倉儲事業(yè)部針對機車頭、平板車內(nèi)物品不規(guī)范擺放影響司機操作的問題,開展了機車頭、平板車專項治理。通過可視化管理,打造清晰、明了、舒適的機車環(huán)境,提升作業(yè)安全和提高工作效率。同時,通過樣板機車的精益TPM管理專項治理,每月對10臺左右運行機車進(jìn)行運行維護(hù)和保養(yǎng),并將經(jīng)驗推廣應(yīng)用到每臺機車。
鐵水罐在裝卸鐵水時濺落的鐵末粉塵置于車體表面,長時間積累后形成結(jié)垢,不利于車輛的維護(hù)保養(yǎng),同時增加車身重量對鐵路與車輪造成磨耗加速。車體上的殘渣垃圾在車輛運行中因抖動落于鐵路上,易造成行車事故的發(fā)生。物流倉儲事業(yè)部通過專項活動,2019年12月份利用車輛入庫檢修空隙,完成了對四輛鐵水車車體的清理清掃,及時進(jìn)行車輛的維護(hù)保養(yǎng)及車輛檢修,提升了車輛的運行安全;同時讓職工養(yǎng)成保持車體清潔和愛護(hù)車輛的好習(xí)慣。
在設(shè)備清掃工具開發(fā)中,能源事業(yè)部熱力作業(yè)區(qū)職工設(shè)計制作了“游走”的拖布。崗位人員在對廠房地面日常的清掃中,一直使用的是傳統(tǒng)拖布,因為廠房面積廣,拖完廠房內(nèi)地面需要很長時間,不僅費時還費力。于是班組成員集思廣益,將拖把制作成“游走式”,將拖布區(qū)設(shè)計寬于普通拖把,推架安裝上兩個滾輪之后,拖地面積更廣,降低了職工勞動強度,達(dá)到省時省力的效果。
隨著現(xiàn)場環(huán)境的改善,職工們由最初的抵觸情緒逐漸變?yōu)樽园l(fā)靈活地運用精益TPM管理,實現(xiàn)從“要我改”到“我要改”的轉(zhuǎn)變。在推進(jìn)過程中,能源事業(yè)部的曾剛發(fā)明了冷凝器清掃工具,一項小設(shè)計發(fā)揮了大作用,不僅消除了安全隱患,還節(jié)省了人力,降低了勞動強度。
一項項小創(chuàng)造小革新豐富著精益TPM的內(nèi)涵與外延,展示著干部職工的精神與風(fēng)采。
“精益于心,踐之于行”的精益理念,在水鋼廣大職工中營造了樹立精益思想、播撒精益種子的良好氛圍,詮釋了水鋼干部職工齊心協(xié)力的“精益特色”之路。